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发布时间:郑良峰
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摘 要:本文针对薄壁气缸套在卧式车床机加工圆度、跳动等超差的现状,对影响因素进行分析和总结,进而采取有效的工艺方案,攻克了圆度、跳动控制的难点。

关键词:薄壁;气缸套;卧式数控车床;变形;跳动;圆度

1 引言

气缸套是内燃机中的关键零部件之一,也是内燃机中较难加工的零件之一。气缸套属于薄壁件,最大的特性是刚性较差,在加工过程中常因设备、工装等因素的影响而发生变形。理论分析,该类零件较在立式车床上加工更易控制变形,容易实现各项技术要求。但卧式数控车床价格相对低廉,形成同等规模的产能,投资仅为数控立车的1/4,故有必要在卧式车床上开发该产品的加工工艺。产品及设备的结构决定了加工的难度,下面详细介绍气缸套在卧式车床的加工实现。

2 气缸套加工初期状况

最先采用的加工流程大体如下:卡爪、顶盘装夹,加工外圆——卡爪、中心架装夹,加工减磨环。

经对加工产品三坐标检测,发现减磨环孔跳动超差、B基准圆度超差,评价减磨环孔相对B基准的同轴度大于0.15。

原因分析:1、卡爪夹紧压力过大,导致产品装夹变形,装夹部位撤除卡爪后变形复原;

2、毛坯的气缸孔壁与减磨环孔壁不同心,引起装夹变形,加工的A基准圆与B不同心。加工完外圆撤除顶盘进行减磨环加工时,变形复位。由于中心架支持的A基准圆与B不同心,导致后续加工的减磨环孔与基准B不同心,跳动超差。

图2 加工前对卡爪装夹部位进行标识,加工后用三坐标检测,显示基准外圆B呈三角形,且凹陷部位为就是卡爪装夹部位。检测数据证实:缸套装夹变形,夹持部位凸起,加工完撤除夹紧力,原凸起部位凹陷,导致加工整圆局部塌陷,,圆度超差(要求0.04,实测0.068)。因此装夹力过大,是引起不合格的原因之一。

3 改进方案及效果

3.1 为防止装夹变形,同时又要保证足够的夹紧力使加工时产品不打滑,我们对夹紧压力进行了调试。

由于毛坯加工余量存在波动,为保证产品加工过程中不打滑,故将压力定为8bar。

为保证合适的装夹力能有效夹持工件,对卡爪进行修整,使其支撑外圆直径与装夹部位直径在同一尺寸范围内。并且在毛坯入场后增加了一道修整装夹孔的工序,使气缸套内孔装夹部位的圆度控制在0.03以内,确保卡爪与装夹部位实现面接触。

3.2 由于气缸套毛坯内孔为两次装夹,掉头车削形成的,故两段孔同轴度差。前述,为保证装夹孔的圆度满足装夹需要,产品在加工前对气缸套小端内孔进行了修整,该工序的弊端,就是提高了同轴度扩大的可能性。

为了消除工艺孔带来的不利因素,提高装夹部位的同轴度以满足加工需要,故对加工工艺进行了调整,加工步骤如下:

1.卡爪装夹,顶盘固定,半精加工A基准面,提高中心架支持面的圆度;

2.中心架支撑,撤离顶盘,对顶盘支撑部位倒角,提高顶盘固定圆面与卡爪固定圆面的同轴度,减少装夹变形量;

3.顶盘固定,卡爪装夹,中心架脱离,加工气缸套外圆;

4.中心架支撑,卡爪装夹,顶盘脱离,加工减磨环孔。

4 总结

通过对卧式车床加工气缸套问题的分析和总结,提出了切实可行的工艺方案,攻克了加工易变难点,也对类似产品在卧式车床的加工提供了强有力的参考价值。

参考文献

[1]《数控车削加工工艺性分析》.周鹏.《消费导刊·理论版》2009年第1期

[2]《数控车削加工工艺的探讨》.信丽华.朱建军.《上海工程技术大学学报》.2006年02期

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